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      脫硫廢水*技術(shù)研究應(yīng)用

      更新時(shí)間:2020-04-20      點(diǎn)擊次數(shù):1609

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      1 概況

       

      1.1 貴州黔東電力有限公司脫硫廢水系統(tǒng)包括兩臺(tái)廢水泵,一個(gè)中和、反應(yīng)、絮凝箱,兩臺(tái)石灰乳泵,一臺(tái)卸石灰漿泵,一套化學(xué)加藥裝置(包括有機(jī)硫、聚鐵、助凝劑、鹽酸加藥箱各一個(gè),加藥泵各兩臺(tái)),一個(gè)澄清/濃縮池,兩臺(tái)污泥輸送泵,一套壓濾機(jī),一個(gè)清水箱,兩臺(tái)清水泵。經(jīng)澄清/濃縮池沉淀的石膏漿液經(jīng)污泥輸送泵打至壓濾機(jī),廢水系統(tǒng)進(jìn)水由回流水箱供給。

       

      1.2 兩臺(tái)機(jī)組脫硫公用一套廢水處理系統(tǒng)。廢水源取自回流水,處理排放量設(shè)計(jì)為18噸/小時(shí),廢水經(jīng)廢水處理系統(tǒng)處理后排水水質(zhì)要求達(dá)到中國《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》的規(guī)定然后用于灰攪拌器加濕水以及渣水系統(tǒng)補(bǔ)水,渣水系統(tǒng)循環(huán)利用量有限,而灰攪拌器加濕利用無法做到真正意義上的廢水*。

       

      2 廢水無法真正*原因分析

       

      2.1 設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)的漿液含固量考慮過于理想,廢水取自回流水,設(shè)計(jì)余量小,造成系統(tǒng)內(nèi)固體大量沉積而不能運(yùn)行。廢水系統(tǒng)中各箱罐因來水中固體含量太高,固體沉積而堵塞。

       

      2.2 管道堵塞腐蝕老化問題嚴(yán)重。管線太長,沖洗水無法有效*沖洗干凈。

       

      2.3 部分計(jì)量加藥泵、攪拌器等輔助設(shè)備長期未運(yùn)行,銹蝕損壞。

       

      2.4 絮凝劑成分復(fù)雜,原有攪拌器攪拌能力不足,絮凝劑容易沉積,加速了管道箱罐的堵塞。

       

      2.5 旋流器適配器磨損,三聯(lián)箱漿液濃度過大,導(dǎo)致絮凝劑用量增大,設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致磨損。

       

      2.6 濾布損壞,漿液漏至回流水箱,導(dǎo)致三聯(lián)箱廢水濃度增大。

       

      2.7 刮刀與濾布間隙太大,濾布上粘結(jié)石膏未刮干凈,沖洗后流入回流箱,導(dǎo)致廢水濃度增大。

       

      2.8 三聯(lián)箱漿液經(jīng)常沉積堵塞,攪拌器無法達(dá)到充分?jǐn)嚢栊Ч?/p>

       

      2.9 板框式壓濾機(jī)運(yùn)行不正常,壓出的石膏餅含水率太高。

       

      2.10 廢水長期運(yùn)行,脫硫系統(tǒng)水平衡無法控制,吸收塔容易溢流。

       

      3 廢水*技術(shù)措施

       

      3.1制作加藥箱,布置于脫水機(jī)層,三聯(lián)箱上方。加藥箱內(nèi)有曝氣裝置(長400*寬400,管徑Φ20*2mm);加藥管Φ20*2mm,工藝水補(bǔ)水管Φ20*2mm,排污管Φ57*3.5mm,所有氣源就近從儀用壓縮空氣管接引。新加藥箱提高了絮凝劑的攪拌能力,防止了加藥管堵塞造,加藥箱系統(tǒng)制作圖如下:

       

      3.2投運(yùn)前后,分別打開工藝水和氣源閥對(duì)加藥管、排污管沖洗,確保管道暢通。

       

      3.3絮凝劑分批加入,防止一次加入量大導(dǎo)致沉積。

       

      3.4 每月檢查一次旋流器沉沙嘴和適配器,材質(zhì)選用陶瓷制品,每年進(jìn)行更換一次。

       

      3.5 旋流器壓力調(diào)整范圍0.16-0.18MPA,防止?jié){液濃度過大。

       

      3.6 調(diào)整刮刀與濾布間隙在0.3-0.5mm。

       

      3.7 濾布損壞后要及時(shí)修復(fù),無法修復(fù)時(shí)進(jìn)行更換。

       

      3.8 每天對(duì)廢水出水化驗(yàn),參數(shù)超標(biāo)時(shí)立即進(jìn)行調(diào)整,確保廢水環(huán)保達(dá)標(biāo)

       

      3.9 將反應(yīng)箱、中和箱合并為一個(gè)箱體,增大兩倍的廢水反應(yīng)空間。將反應(yīng)箱、中和箱中間隔板拆除,整合成一個(gè)箱體,增加反應(yīng)容積,提高廢水處理量,滿足機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行反應(yīng)要求。同時(shí)從除灰輸灰壓縮空氣母管引接一路空氣至三聯(lián)箱進(jìn)行曝氣:母管Φ89(Q235A),分支管Φ57(316L),三聯(lián)箱底部采用空氣聯(lián)箱方式布置。防止三聯(lián)箱漿液沉積。

       

      3.10 污泥輸送泵加裝管道至真空皮帶機(jī)脫水機(jī),正常情況下可不用壓濾機(jī),直接用真空皮帶處理污泥:脫硫廢水系統(tǒng)排泥泵至板框壓濾機(jī)入口加一個(gè)三通管,增加一路母管至脫水機(jī)上部,并且可分別切到#1、#2脫水機(jī),可解決壓濾機(jī)故障導(dǎo)致的廢水出力不足問題,提高了設(shè)備可靠性。

       

      3.11 處理后的清水打至化學(xué)爆氣塔儲(chǔ)存,用于電廠各系統(tǒng)冷卻水使用,既保證了脫硫廢水*,又控制了脫硫系統(tǒng)水平衡,同時(shí)節(jié)約了水資源。

      4 結(jié)語

       

      改造后廢水系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行1年,管道未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,廢水品質(zhì)每日定期化驗(yàn)合格。即節(jié)省了人力又降低了生產(chǎn)成本,廢水系統(tǒng)安全環(huán)保穩(wěn)定運(yùn)行,廢水*目標(biāo)實(shí)現(xiàn),處理后的水可作為工藝?yán)鋮s水補(bǔ)充循環(huán)利用。與現(xiàn)行脫硫廢水處理技術(shù)相比,本次改造技術(shù)方案具有如下優(yōu)點(diǎn):設(shè)備簡單,可以有效克服現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)設(shè)備多,投資大、運(yùn)行成本高和設(shè)備維護(hù)工作量大的缺點(diǎn),運(yùn)行操作簡單。任何一種廢水*技術(shù)均具有其固有的優(yōu)缺點(diǎn)和適用邊界條件,在制定技術(shù)路線時(shí),應(yīng)針對(duì)電廠實(shí)際情況,進(jìn)行詳細(xì)的可行性分析,從而得出適合的技術(shù)路線。

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